丹阳湖 发表于 2013-8-1 15:20:31

关于A10双包边拉筒的问题

A10,32MM双包边拉筒(快可利牌)在包棉衣袖笼时(很厚),上口包条在每只袖笼包到一半时都会出现毛边现象(上口变成散口装,拉薄料时正常),在同一台机器上调试,10个拉筒有6,7个出现这种现象,这6,7个拉筒换到别的机器上调试也一样散口,工人根本无法操作!而另外那几个好的拉筒无论工人怎么操作都不会出现散口现象,换到别的机器上调试也都是好的,求教各位,你们遇到此类现象时,是调机器还是换拉筒?如果是机器的原因该如何调试?如果是拉筒的原因为了节约成本如何修改(将拉筒修成不散口的)?{:soso_e183:}

csgmov 发表于 2013-8-1 15:47:36

会不会是拉筒口不够高?用尖嘴钳撑大点呢

丹阳湖 发表于 2013-8-1 16:07:31

csgmov 发表于 2013-8-1 15:47 static/image/common/back.gif
会不会是拉筒口不够高?用尖嘴钳撑大点呢

不是!虽然厚但是很松软!没有卡顿现象!包边条在前行中渐渐的“跑”到下面去了,下口都卷成三层了!造成上口散开现象!

csgmov 发表于 2013-8-1 16:19:59

可能拉筒进口做的低了,拉筒后边装高点,拉筒下边塞点

丹阳湖 发表于 2013-8-1 16:36:30

csgmov 发表于 2013-8-1 16:19 static/image/common/back.gif
可能拉筒进口做的低了,拉筒后边装高点,拉筒下边塞点

试过,起不到作用!在包普通面料和其它类型(非棉衣)衣服时一切正常!只是包这种厚的棉衣是才会出现包边条往下“跑”的现象!感觉就像上下不同步一样!下面跑得快!

丹阳湖 发表于 2013-8-1 16:50:10

用卡尺量过,各部位尺寸基本相同!实际工作时好的拉筒上下口卷的毛头是一样,不会有“跑边”造成散口现象!不好的拉筒开头一段是好的,渐渐的出现下口卷的毛头多起来卷成三层的现象,从而造成上口毛头变少直至散口!(注:包边条尺寸合适,没有宽窄现象)

csgmov 发表于 2013-8-1 17:12:09

比较2种拉筒出口形状,期待你的解决方法

丹阳湖 发表于 2013-8-1 17:16:00

csgmov 发表于 2013-8-1 17:12 static/image/common/back.gif
比较2种拉筒出口形状,期待你的解决方法

没什么区别!尺寸和形状一样,谢谢您的参与和回复!:handshake

学习机修 发表于 2013-8-1 17:35:04

学习学习,

有点急 发表于 2013-8-1 18:43:40

可以问一下包边条是什么布料,包边条是直纹,横纹,可以看一下你的拉筒吗。因为以前我也有过这样的经历,最后还是用了一个做皮料的拉筒。
分析:压脚的右边与拉筒出口的挡边是刚好平齐的。或者说抬起压脚可以放下就好;现在的拉筒出口与挡边的角度有的是直角有的是歪斜的,直角的还好,要是歪斜的就是运气了。再者包条出口时应该不是直角的,所以挡板边也不是直角的。进口与出口的角度是大于直角就行。出口的挡板块应该高于出口的凹口面。
   最为一个重要的技巧:就是用一个反高底压脚修改成做拉筒压脚。不知能否有用。
    简单地描述了一下,不知能否有用。呵呵{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e181:}{:soso_e183:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e183:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}
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