1900A的初期化
1900Ass初始化代码:241,设置:0,功能等级:2。进入法:打开电源后按M键(键盘未锁定)进入一级模式后按住M键不放约6秒后听到嘀声后既进入二级功能。 JUKI LK1903-LK1900高级设置 E-7:主轴位置不正确/主轴异常锁定 CP是测试功能 CP-1:输入信号测试 CP-2:XY原点检索测试 CP-3:自动连续缝制 CP-4:主轴转速测试 CP-5:输出信号测试 CP-6:压脚/切线原点测试 CP-7:抓线器原点测试 CP-8:系统软件版本 重机LK-1900A错误代码一览表* E7 主轴锁死 E10 图案异常 E30 针杆位置错误 E40 超越缝制范围 E43 扩大异常 E45 图案数据异常 E50 暂停 E220 润滑油补充通知* E221 润滑油补充警告 E302 检测到机头翻倒* E303 Z相检测异常* E305 切线刀位置异常 E306 抓线位置异常 E730 AB变换器不良* E731 UVW相变换器不良 E733 马达倒转* E811 电压过高异常* E813 电压过低异常 E901 马达驱动器不良 E903* 脉冲马达电源异常* E904* 继电器电源异常* E905 SDC电路板过热* E906 MAIN电路板过热* E907 X原点检索异常* E908*y" Y原点检索异常 E910* 压脚原点检索异常* E913* 抓线原点检索异常 ).摆梭的调整. A.用手旋转皮带轮,当针杆上升时,让下刻线对齐针杆下套筒的下端.如果没下刻线.在机针正确,下降到最低点的情况下,1).从针孔看过去,刚好可以看到梭托前端中部凸起的那条线,此时就是针杆的下刻线.2).针尖和中旋梭的2条分线叉底部刚好平.把梭壳取出来,用指头伸进去,就可以感觉到针尖刚好碰到指头. B.松动梭托的固定螺丝,将中旋梭压脚钩朝左右打开,拆下中旋梭压脚. (注意)此时请注意不要让中旋梭掉下来. C.要让中旋梭的梭勾和机针的中心一致,此外梭托在前端可起到护针,防止针弯曲的作用,因此请调节梭托的前端和机针的间隙为0mm.然后拧紧梭托的固定螺丝. D.松动大旋梭固定螺丝,左右旋转大旋梭调节螺丝,调节大旋梭的前后位置使机针和中旋梭的梭勾之间的间隙为0.05-0.1mm. E.调节了大旋梭的前后位置后,调节一下旋转方向使机针和大旋梭的间隙为7.5mm.把大旋梭固定螺丝拧紧. (注意)有一段时间没有使用或是清洁了旋梭周围以后,请在梭壳部以及油芯部少量的加点油后再使用. 2).移动刀和固定切刀的位置调整 a).固定切刀的标准位置:固定切刀和针孔导向器的间隙为0.5mm.间隙小于0.5mm时,在移动刀拉线时,用固定切刀的到刃部切线时,面线和底线都会被切的非常短.间隙大于0.5mm时,切线后留在布料上的线头就会很长. b).固定切刀的标准高度:固定切刀的刀刃部和针孔导向器的高度为0.1-0.15mm.如果大于0.1-0.15mm的话,在移动刀拉线时,用固定切刀的到刃部切线时,面线和底线都会被切的非常短.高度不够的话用螺丝刀撬一撬就好了. c).移动刀的标准位置:在切线操作前(待机时)从针板前端到切线拉杆(小)的前端的距离为18.5mm. d).移动刀的标准高度:针孔导向器和移动刀的刀刃部的咬合量为0.15mm.高度不够的话就加垫片就好了. e).移动刀和固定刀的高低差是0.25-0.3mm,小的话会引起切线不良. f).因为要同时切断底线和面线,固定到的刀刃面就要保持0.2mm的倾斜度.大于或小于0.2mm时,就会有一根线切不断.如果产生切线不良,针线会脱落的话,别的地方都没问题了,那就要去检查切线和压脚原点传感器的位置是否正常了.在试缝模式CP-6下进行原点检索(打开启动开关时),机架的2个基准孔和切线抬压脚凸轮的基准孔要成3点一线.看不准的话可以用一根铁棒插进去.如果不一致的话就是切线的相位异常了,需要调整: 1.启动试缝模式CP-6 2.踩踏板进行切线和抬压脚凸轮的原点检索. 3.确认机架的基准孔是否和切线抬压脚凸轮的基准孔一致. 4.切线抬压脚凸轮的基准孔朝上时,松动固定螺丝,将传感器安装板往下调然后固定住.切线抬压脚凸轮的基准孔朝下时,松动固定螺丝,将传感器安装板往上调然后固定住.固定好后踩踏板进行切线抬压脚的原点检索,确认基准孔是否达到一致. 5.反复操作上面2--4点,直至达到一致. 注意:请确认好传感器检测板和传感器不会相碰后,再锁紧传感器安装板.
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