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[套结机] 关于LK—1900高速电子套结机的几点调试和维修见解

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发表于 2013-2-4 13:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1900A的初期化
1900Ass初始化代码:241,设置:0,功能等级:2。进入法:打开电源后按M(键盘未锁定)进入一级模式后按住M键不放约6秒后听到嘀声后既进入二级功能。                        JUKI LK1903-LK1900高级设置 E-7:主轴位置不正确/主轴异常锁定 CP是测试功能 CP-1:输入信号测试 CP-2XY原点检索测试 CP-3:自动连续缝制 CP-4:主轴转速测试 CP-5:输出信号测试 CP-6:压脚/切线原点测试 CP-7:抓线器原点测试 CP-8:系统软件版本  重机LK-1900A错误代码一览表*             E7             主轴锁死             E10             图案异常             E30             针杆位置错误             E40             超越缝制范围             E43             扩大异常             E45             图案数据异常             E50             暂停             E220             润滑油补充通知*             E221             润滑油补充警告             E302             检测到机头翻倒*             E303             Z相检测异常*             E305             切线刀位置异常             E306             抓线位置异常             E730             AB变换器不良*             E731             UVW相变换器不良             E733             马达倒转*             E811             电压过高异常*             E813             电压过低异常             E901             马达驱动器不良             E903*             脉冲马达电源异常*             E904*             继电器电源异常*             E905             SDC电路板过热*             E906             MAIN电路板过热*             E907             X原点检索异常*             E908*y"             Y原点检索异常             E910*             压脚原点检索异常*             E913*             抓线原点检索异常             ).摆梭的调整.                           A.用手旋转皮带轮,当针杆上升时,让下刻线对齐针杆下套筒的下端.如果没下刻线.在机针正确,下降到最低点的情况下,1).从针孔看过去,刚好可以看到梭托前端中部凸起的那条线,此时就是针杆的下刻线.2).针尖和中旋梭的2条分线叉底部刚好平.把梭壳取出来,用指头伸进去,就可以感觉到针尖刚好碰到指头.             B.松动梭托的固定螺丝,将中旋梭压脚钩朝左右打开,拆下中旋梭压脚.               (注意)此时请注意不要让中旋梭掉下来.                           C.要让中旋梭的梭勾和机针的中心一致,此外梭托在前端可起到护针,防止针弯曲的作用,因此请调节梭托的前端和机针的间隙为0mm.然后拧紧梭托的固定螺丝.               D.松动大旋梭固定螺丝,左右旋转大旋梭调节螺丝,调节大旋梭的前后位置使机针和中旋梭的梭勾之间的间隙为0.05-0.1mm.               E.调节了大旋梭的前后位置后,调节一下旋转方向使机针和大旋梭的间隙为7.5mm.把大旋梭固定螺丝拧紧.               (注意)有一段时间没有使用或是清洁了旋梭周围以后,请在梭壳部以及油芯部少量的加点油后再使用. 2).移动刀和固定切刀的位置调整              a).固定切刀的标准位置:固定切刀和针孔导向器的间隙为0.5mm.间隙小于0.5mm时,在移动刀拉线时,用固定切刀的到刃部切线时,面线和底线都会被切的非常短.间隙大于0.5mm时,切线后留在布料上的线头就会很长.              b).固定切刀的标准高度:固定切刀的刀刃部和针孔导向器的高度为0.1-0.15mm.如果大于0.1-0.15mm的话,在移动刀拉线时,用固定切刀的到刃部切线时,面线和底线都会被切的非常短.高度不够的话用螺丝刀撬一撬就好了.              c).移动刀的标准位置:在切线操作前(待机时)从针板前端到切线拉杆(小)的前端的距离为18.5mm.               d).移动刀的标准高度:针孔导向器和移动刀的刀刃部的咬合量为0.15mm.高度不够的话就加垫片就好了.              e).移动刀和固定刀的高低差是0.25-0.3mm,小的话会引起切线不良.              f).因为要同时切断底线和面线,固定到的刀刃面就要保持0.2mm的倾斜度.大于或小于0.2mm时,就会有一根线切不断.如果产生切线不良,针线会脱落的话,别的地方都没问题了,那就要去检查切线和压脚原点传感器的位置是否正常了.在试缝模式CP-6下进行原点检索(打开启动开关时),机架的2个基准孔和切线抬压脚凸轮的基准孔要成3点一线.看不准的话可以用一根铁棒插进去.如果不一致的话就是切线的相位异常了,需要调整:               1.启动试缝模式CP-6 2.踩踏板进行切线和抬压脚凸轮的原点检索.               3.确认机架的基准孔是否和切线抬压脚凸轮的基准孔一致.               4.切线抬压脚凸轮的基准孔朝上时,松动固定螺丝,将传感器安装板往下调然后固定住.切线抬压脚凸轮的基准孔朝下时,松动固定螺丝,将传感器安装板往上调然后固定住.固定好后踩踏板进行切线抬压脚的原点检索,确认基准孔是否达到一致.               5.反复操作上面2--4点,直至达到一致.              注意:请确认好传感器检测板和传感器不会相碰后,再锁紧传感器安装板。                                                                                                                                                                                                                                                     关于LK—1900高速电子套结机的几点维修见解
LK—1900高速电子套结机是日本重机公司在LK—1850套结机之后,开发的套结与电脑相结合的新一代产品,是缝制行业较为理想的后套设备之一。由于该机设计时的局限性,使用时故障不断。下面我想介绍本人在维修过程中遇到的问题和排除故障的解决方法,希望我的见解能给维修届的同行有所帮助。
一、开机后,操作箱上的数据显示正常,按准备健,压脚能自动上升,用脚踩踏板时,压脚却不降,也不能缝纫。
一般情况下,该机出现故障,操作箱上的数据显示屏都有故障符号显示,提醒维修工是哪部分出了故障,该从哪方面排除。而对于上面提及的现象,机器并没有警示提示,又该如何解决呢?
首先,我们应考虑到涉及压脚动作的各个机构,找出压脚动作的动力。从这点出发,很快就发现促使压脚动作的动力源来自机身后罩壳下的电磁阀。搞清当脚踩踏板时,电磁阀不能使压脚再次动作的原因,问题也就迎刃而解了。在无故障的正常情况下,脚踩踏板时,位于台板下的压脚提升开关传感器工作,将信号传递给控制板;控制板在收到压脚提升开关传感器工作信号后,立即断开电磁阀电源,从而电磁阀释放衔铁,压脚下降。当脚踏板继续下踩时,套结缝纫的启动开关传感器工作,套结机则可正常缝纫。这里的压脚提升开关传感器、压脚传感器和套结缝纫的启动开关传感器,不管哪一只传感器出现故障,缝纫机都不能正常工作。压脚传感器出现故障时,数据显示屏通常显示E—A,可根据E—A的故障提示,逐步排除。而压脚提升开关传感器和套结缝纫的启动开关传感器,可以通过本机的自身检测系统来测试是哪部分出了故障。检测系统的检测方法是: 打开电源的同时,按准备键和复位键
同时按P3键和选择键,启动维修等级测试
同时按P1P2P3键,模式将改为测试模式
按选择键,电脑将进入测试程序
同时按P1键和P2键,进入程序2
再同时按下P1键和P2键,进入3的测试程序
进入3的测试程序后,在无故障情况下,踩下踏板,如图1所示状态,计数器的显示灯亮;继续往下踩踏板,如图2所示状态,速度显示灯亮;若压脚提升开关传感器有故障时,计数器显示灯亮而且不熄;启动开关传感器有故障时,踩下踏板时,如图2所示状态时,速度显示灯不亮。通过显示灯的亮与熄,就能很快辨别是哪个传感器出了故障,这样排除故障时就有的放矢了。传感器的故障有的是因机油的侵蚀、尘埃、灰绒的堵塞造成传感器失灵,可用棉球沾少许酒精擦干则可;有的则是传感器内部的电阻或线路上的问题,可通过万用表来测试或更换新的来排除故障。值得一提的是本机的传感器有的是可以互用的。如压脚传感器和Y轴原点传感器可互用,它们的规格是HD—0005700—OAX轴原点传感器、压脚提升开关传感器、套结缝纫的启动开关传感器和主轴传感器,它们的规格都是HD—00013500—00。传感器的故障找出来了,用脚踩踏板时,压脚也能再次下降了,套结机也就能缝纫了。
二、小压脚如何缝纫大套结
在缝制作业中常遇到要缝制长×宽为18×2mm的大套结,这个看似简单的问题,却暗藏着许多调试方面的问题。LK—1900电脑套结机在出厂时常常是如图3所示,A×B20×4.5A×B21×5.1mm两种规格。而42针、56针和64针的大套结的规格为24×3mm,比随机的压脚规格大,而且都被本机自动锁定不予呼出。
通常情况下,大套结就得按照规定用大规格的压脚,似乎是不换压脚就不可以缝纫的,其实不必换压脚也是可以缝纫的,方法是发挥本机自动缩小图案的功能,将大套结从储存器中解锁出来,具体的操作程序是:
按准备建和复位键的同时打开电源
送布前进键,(图案)数据显示由 过渡 再到
按准备键,缝制灯亮
按选择键,选择56针的图案序号9
送布退后键,不可呼出的1将转为可呼出的代号0
设定后,用准备键进行登记
这样,56针的大套结9#图案就被解锁出来,用同样的方法可解锁42针和64针的大套结,解锁后的大套结,可根据理论缩小的比值和实际缩小的比值相等的原则,求出X值与Y值。
(插入公式)
XY值出来了,大套结缩小的比率也就出来了,这样42针的4#图案、56针的9#图案和64针的10#图案也就很明朗的跃然纸上了。如图8。根据客户的意见,42针的大套结针数太稀,64针的大套结针数又太密,而56针的套结正好满足了客户的工艺要求。
三、套结机出现不正常的怪声,严重时不套结,甚至断针,出现如此故障,经检查,发现是如图4所示的牛角下轴松动引起的。
为了更好的弄清下轴的松动情况,可侧翻机头,拆下如图5所示的y轴四只电机螺钉,小心拆下电机,下轴的松动可分轴向前后松动和齿轮之间的间隙过大引起的松动。下轴的前后松动可通过松开限位圈,如图6所示的两只螺钉A,向箭头所示方向压紧下轴,然后锁紧限位圈上的两只螺钉A,即可排除。
齿轮间的松动就是图中所示的得H齿轮和工作齿轮间的间际松动。因为是新购机器,则可排除齿轮的易损这一可能。根据随机的说明书提示,图中所示K轴是根偏心轴。调整时,将限位圈紧贴机床C面,松开K轴的两只大角锁紧螺钉BD,再向箭头方向转动K轴,左转动,图四中的牛角将间隙调整在0.1mm以下。调整后的轴能轻松的运转,然后拧紧两只六角锁紧螺钉BD。故障排除后,在安装Y轴和电机时,应将Y轴电机按图5中箭头方向抵足,使电机齿轮和图6中的正轴齿F不能间隙过大。否则的话,原有的故障排除了,新的故障又将出现。

四、通过更换压脚组合附件,可灵活应付各种不同的缝纫要求
以往在生产休闲长裤时,客户要求嵌线口袋处要如图8中所示的D型半圆形装饰结;在脚口边上要有菊花状装饰结。半圆形装饰结则是由操作工在平车上缝制一个半圆形,而后再到套结机上套结。由于没有固定的轨迹,效果很不理想;菊花状装饰结则是送到绣花厂加工,现在有了1900电脑套结机问题就好解决了。通过拆下图3中的长方形压脚及有齿板,换上如图7中所示的图形压脚和有齿板,再在控制板上插上一只专用装饰结的集成块,安装后就能轻松自如的获得如图8所示的图案。由于减少了不必要的中间环节,大大的提高了生产效率。
总之,在维修缝纫机时出现的故障和遇到的问题都很多。从故障分析的情况来看,产生的原因也是错综复杂的。要想迅速的找出故障的原因,只有通过自己不断的实践和积累维修经验,用理论联系实际的方法,仔细的检查机器的各个机构及各个零件间的配合关系,才能准确的判断故障所在及其产生的原因,以此便能迅速的排除故障,不至于延误生产。

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2#
发表于 2013-2-4 14:06:11 | 只看该作者
果断收藏.好资料!
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3#
发表于 2013-2-4 16:41:27 | 只看该作者
好资料。分享
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4#
发表于 2013-2-4 20:29:07 | 只看该作者
感谢分享!好好好资料。
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5#
发表于 2013-2-5 23:33:11 | 只看该作者

感谢分享!好好好资料。
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6#
发表于 2013-2-10 13:05:58 | 只看该作者
本帖最后由 缝纫机机 于 2013-2-11 12:20 编辑

这样的帖子?是你自己写的吗?
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7#
发表于 2013-2-11 12:19:50 | 只看该作者
资料,是不分谁写的 只要是给大家分享就OK
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8#
发表于 2013-2-11 17:01:03 | 只看该作者
谢谢分享!
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9#
发表于 2013-5-31 13:14:34 | 只看该作者
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10#
发表于 2013-5-31 18:35:06 手机论坛 | 只看该作者
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